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【中玻網】硅砂:在A廠生產實際操作中將SiO2>99%、Fe2O3-0:04%及大于30目顆粒≤1%作為重要的控制指標,嚴格執(zhí)行,不可予以絲毫放寬。原因:Si02在硅砂中幾乎為全量,在玻璃中也為主要成分,占72.5%左右。它絲毫的變化都將對玻璃生產產生巨大的影響。Fe2O3含量的變化將直接影響玻璃成分中Fe2O3含量的波動,從而導致玻璃透光率的波動,產生色差,使玻璃進行鍍膜深加工時產生反射率和顏色的差異。要想在鍍膜工藝中彌補就必須調整膜層厚度,重新調制色板,這顯然是不合適的。甚者,玻璃成分中Fe203含量的波動造成玻璃液接受輻射和對流傳熱的效果不同,從而必須適當調整熔化作業(yè)制度,給生產穩(wěn)定增加操作負擔。大于30目顆粒度≤1%的控制是因為硅質大顆粒增多,其難熔性將有可能是玻璃成品中產生大量結石。
白云石/石灰石:白云石中Fez03≤0.18%,CaO含量為30.0一31.0%,Mg0含量為21.0一22.0%,這3項為主要控制指標;石灰石中Fe2O3≤0.15%,CaO≥52.0%,這2項為主要控制指標。而粒度指標對白云石、石灰石而言,并不是非常嚴格控制。原
因Fe2O3含量指標的嚴格控制原因在前面硅砂中已解釋。白云石中CaO含量的控制是鑒于A廠原料工藝實際情況出發(fā),A廠原料工藝中石灰石沒有儲庫,是由礦山直接罐車運輸進廠,然后氣力輸送直接進日倉,因此石灰石的化驗有時不能在使用前很早的事先預知。如有波動時來不及及時調整,使之與白云石調配,從而穩(wěn)定配合料中的CaO。而玻璃成分中
CaO含量波動將引起玻璃料性發(fā)生變化,影響成形退火作業(yè),直接影響生產穩(wěn)定。由于白云石是大料,其引人了玻璃中相當部分的CaO量,為此,我們可通過嚴格控制白云石中CaO含量。來減弱石灰石中CaO量波動對玻璃中CaO的沖擊,穩(wěn)定了生產。從A廠生產實踐證明:此法確實起到了很好的效果。當然Mg0、CaO分別作為白云石、石灰石的代表成分,
作為主要控制指標進行關注也是理所當然的。
長石:A廠在生產實際操作中將長石中Fe2O3≤0.3%,AL2O3:≥15.0%,R20≥"11.0%其中的K2O>8.0%,顆粒度)30目為0作為長石的關鍵控制。原因:Fe2O3、AL2O3在此不予論述,要點談一下R2O指標中K2O>8.0%。A廠目前所用的長石為鉀長石,K2O含量遠遠大于Na2O含量,化驗結果統(tǒng)計:K20一般在8.0一9.8之間,Na20在2.0一4.2之間。根據(jù)以前的經驗,K20、Na20含量較接近的長石,通常伴生有霞石,或在條件具備的情況下易轉型為霞石。而霞石是很難熔化的,在玻璃成品中表現(xiàn)為結石。因此必須注意K20與Na2O含量的差距。A廠在靠前年使用的另一長石礦源的長石中K20與Na20
含量均為6.0一7.0%,使用結果:玻璃中霞石始終清理不了。其次顆粒度≥30目為0的指標,是因為粗顆粒長石,熔化困難,易在玻璃中產生線道缺點。
純堿:通常將NaCl<0.3及細粉小于140目≤15%作為主要控制指標。原因:NaCl對熔窯耐火材料侵蝕嚴重,而目前窯爐的壽命很長,一般設計為10年。因此嚴格控制NaCl含量。其次,細分的嚴格控制是因為如細粉太多,飛散量就大,而在一般配料計算中不會考慮飛散率的經常變化,因此很大飛散量的變化將直接影響配合料乃至玻璃成分的變化,從而影響生產。同時細粉的過多,飛散進人小爐、格子體等,對窯體也產生侵蝕作用。
上述內容指出了主要原料的主要控制指標,但并不是表明其他質量指標可以不予考慮,這只是從影響程度上給它們予以區(qū)分,以利于工作中抓住要點。其他非重要質量控制指標在實際執(zhí)行中經常給予一些放寬,也就是一種讓步接受,或者是某些指標在配料過程中可以調平,如成分中的CaO、AL2O3等等。多個原料都含有這些成份,在調料中予以配平,不影響玻璃成份,顯然是可行的。鑒于此,為了更合理,更實際的進行原料質量控制,對每種原料還需實施綜合評定。
2024-03-25
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