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【中玻網】晶峰新區(qū)日玻一車間數控制瓶機改造于4月12日開始,至4月14日滴料生產,僅用三天就完成了全部改造任務。
改造項目伊始,公司確定了由機械公司總經理林少華、副總朱玉進總負責,由設備、微電、動力及車間相關人員組成的改造小組。經過多次方案論證,并與設備生產廠家技術人員進行交流,根據現場情況繪制工藝布置圖,綜合考慮出料量、壓縮空氣、冷卻風等的工藝需求情況,同時對該設備使用現場情況進行了實地測量,系統分析了各方面因素,確定了一套較優(yōu)方案。
4月11日上午,林總帶領動力、設備、微電等多部門相關人員,投入到緊張的改造施工中。由于這種設備在我公司是靠前次安裝,為了保證改造質量和施工進度,林總提出了“要點突出、齊頭并進”的要求。要點是設備找正,包括接料平臺、數控制瓶機及輸瓶機的找正;大家分成機械、電氣、生產準備三個小組,設備處、機械及車間相關人員負責設備的安裝就位及壓縮空氣、冷卻風的連接;微電處、動力車間負責電氣控制系統的安裝;日玻一車間負責放料、模具、試車等相關工作。各項施工交叉進行、齊頭并進。
設備找正是重中之重,設備處與廠家技術人員反復對滴料中心、鉗瓶中心、輸瓶中心進行測量核對,確保安裝位置準確,便于后續(xù)工作的進行。設備就位后,現場施工人員按照分工各自進行施工:電焊火花不停閃耀,那是鉗工在焊接管道;指示燈光交替點亮,那是電工在調試線路;氣流鳴聲不絕于耳,那是操作工在調試設備?,F場每個人都在緊張忙碌著,每天工作12小時以上,特別是14日一直工作到晚上23:30,確保了滴料生產的如期進行。
晶峰公司總經理王文海對本次改造非常重視,每天親臨施工現場指導、慰問并提出要求,使在場所有人員深受鼓舞。
本次改造選用了兩臺LD-8S型數控制瓶機,采用伺服分度轉盤、伺服翻轉等先進技術,由微機控制成型工藝中各個動作,由準確的數控來模擬手工成型中的特殊工藝,既具備伺服行列機的先進性,又具備傳統手工機的靈活性,可在降低工人動強度的同時提高產品質量。相信本次改造的成功,必將為公司的發(fā)展注入新的精力。
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