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【中玻網(wǎng)】晶牛集團(tuán)投入資金6000萬(wàn)元在邢臺(tái)基地改造的玻璃熔窯煙氣脫硫除塵系統(tǒng),經(jīng)過(guò)近1年半的技術(shù)攻關(guān)和運(yùn)行調(diào)試,成功投入運(yùn)行。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)驗(yàn)與統(tǒng)計(jì),該項(xiàng)目投運(yùn)后,對(duì)玻璃熔窖煙氣得到有效的凈化處理,1條400噸的玻璃生產(chǎn)線每天除塵10噸左右,有效減少了廢氣的排放。項(xiàng)目的環(huán)境效益顯著,促進(jìn)了企業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán),為企業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期穩(wěn)定提供了保證。據(jù)有關(guān)資料顯示,晶牛集團(tuán)邢臺(tái)基地玻璃熔窖煙氣脫硫除塵系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)北方屬。
隨著玻璃行業(yè)的日漸壯大,玻璃熔窯直接排放出去的大量煙氣對(duì)大氣造成的污染越來(lái)越嚴(yán)重。
二氧化硫是大氣中幾種主要的污染物質(zhì)之一,大量二氧化硫的排放是我國(guó)降雨呈酸性的主要原因,酸雨對(duì)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、居民生活等方面的危害較大。玻璃池窖廢氣中含有大量的二氧化硫。為了有效防治二氧化硫等對(duì)大氣的污染,改善大氣環(huán)境質(zhì)量,晶牛集團(tuán)在2009年年初果斷采取措施,采用先進(jìn)的脫硫技術(shù),保衛(wèi)藍(lán)天白云,向可持續(xù)發(fā)展方向邁進(jìn)。
目標(biāo)確定后,晶牛集團(tuán)就開(kāi)始選用技術(shù)方案和工藝流程。為了立足于高技術(shù)起點(diǎn),實(shí)現(xiàn)安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的目標(biāo),晶牛集團(tuán)技術(shù)人員將煙氣脫硫的濕法、半干法和干法3種工藝進(jìn)行了詳細(xì)的比較,較后依據(jù)玻璃熔窖煙氣的特點(diǎn)及生產(chǎn)工藝的要求,確定本項(xiàng)煙氣治理方案為噴霧干燥煙氣脫硫+布袋除塵器除塵。
該脫硫系統(tǒng)主要由脫硫塔、吸收劑系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、布袋除塵器及電氣控制硫化物回收系統(tǒng)等組成。基本原理是,將一定濃度的物質(zhì)材料溶液噴入脫硫塔內(nèi),通過(guò)物質(zhì)材料與硫化物反應(yīng),脫除煙氣中的硫化物,霧滴高溫蒸發(fā)形成粉塵顆粒,隨煙氣進(jìn)入下一級(jí)布袋除塵器,由其將煙氣中的煙塵和脫硫副產(chǎn)物凈化,除塵器濾袋表面未完成反應(yīng)的吸收劑繼續(xù)脫硫。系統(tǒng)的總脫硫效率高,粉塵排放濃度低。
自2009年6月該項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施以來(lái),晶牛集團(tuán)嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量及運(yùn)行調(diào)試進(jìn)行管理和控制,保證工程實(shí)施的順利進(jìn)行。
為合理利用能源和節(jié)約能源,晶牛集團(tuán)首先從設(shè)計(jì)上保證工藝系統(tǒng)流程及工藝參數(shù)、指標(biāo)的合理性,使各個(gè)環(huán)節(jié)所采用的工藝設(shè)備均能體現(xiàn)出效率高率,低能耗,而后在完善各個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)備建設(shè)中,集團(tuán)投入巨額資金,在保證節(jié)能環(huán)保的同時(shí),也保證了工程的質(zhì)量。
2024-10-11
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