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【中玻網(wǎng)】平板玻璃行業(yè)大氣污染防治技術(shù)運(yùn)行中存在余熱鍋爐積灰結(jié)垢;布袋除塵器清灰困難,高溫靜電除塵經(jīng)常短路故障;SCR脫硝技術(shù)缺少成功應(yīng)用案例;煙氣脫硫技術(shù)普遍存在脫硫塔及附屬管道堵塞及處理后煙氣粉塵濃度增高等問題,導(dǎo)致煙氣呈“有規(guī)律”不穩(wěn)定排放、“周期性”非正常排放。結(jié)合該行業(yè)大氣污染整改情況,從理論和實(shí)踐上提出該行業(yè)污染控制對策及建議,滿足當(dāng)前該行業(yè)急需實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)和進(jìn)行高層度治理需求。
2011年《平板玻璃行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》頒布實(shí)施后,玻璃行業(yè)大氣污染治理呈現(xiàn)出從未有過的環(huán)保壓力,為有效控制顆粒物、SO2、NOx等污染物排放,玻璃生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)投建了脫硫、脫硝、除塵等環(huán)保設(shè)施。因玻璃窯爐原輔材料較多,涉及石英砂、純堿、芒硝、石灰石等,產(chǎn)生煙氣特性較為復(fù)雜,粘性強(qiáng),易結(jié)垢,較易附著在環(huán)保設(shè)施中,導(dǎo)致環(huán)保系統(tǒng)維修頻率高,每隔1~3月需檢修一次,每次需1~3d,嚴(yán)重影響了防治設(shè)施的效率高運(yùn)行。因此急需對現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析,提升玻璃行業(yè)污染控制技術(shù)水平,實(shí)現(xiàn)該行業(yè)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
1、平板玻璃行業(yè)大氣污染治理現(xiàn)狀
我國平板玻璃行業(yè)SO2、NOx減排壓力依然非常大,節(jié)能減排技術(shù)亟待提升。當(dāng)前窯爐煙氣采用的大氣污染防治工藝路線主要有兩條:“除塵+脫硝+脫硫”和“脫硝+除塵+脫硫”。其中,除塵技術(shù)主要采用高溫電除塵和布袋除塵,處理后,顆粒物濃度在20~30mg/m3;采用的脫硫技術(shù)主要為雙堿法、石灰石/石膏法和循環(huán)流化床技術(shù),應(yīng)用多的是石灰石/石膏法,經(jīng)脫硫設(shè)施處置后,煙氣中SO2濃度在150~300mg/m3;玻璃窯爐脫硝技術(shù)主要照搬電力行業(yè),全部采用SCR技術(shù),處理后,NOx的濃度<400mg/m3。
目前,因平板玻璃各環(huán)保設(shè)施投建運(yùn)行時間較短,缺乏成熟的運(yùn)行管理機(jī)制,煙氣帶有粘性,爐窯需周期性“換火”操作等,導(dǎo)致玻璃熔窯廢氣排放濃度呈現(xiàn)出周期性不穩(wěn)定排放的突出問題。
2、大氣污染防治技術(shù)存在的問題及對策
余熱鍋爐積灰存在問題及其對策正常情況下,玻璃熔窯排煙溫度在420~450℃,與煙溫相適應(yīng)的SCR反應(yīng)器溫度范圍為320~420℃。熔窯煙氣進(jìn)入SCR反應(yīng)器前后需經(jīng)余熱鍋爐冷卻。余熱鍋爐內(nèi)易發(fā)生積灰現(xiàn)象,SCR脫硝前換熱管表面積塵較易清理,水沖洗即可;而SCR脫硝后煙氣中水分含量加大,使得一部分粘性飛灰粘附于余熱鍋爐內(nèi)換熱管道和余熱鍋爐出口的引風(fēng)機(jī)風(fēng)葉上,且換熱管表面會產(chǎn)生結(jié)晶現(xiàn)象,較難清理。
據(jù)研究,在脫硝過程中,反應(yīng)生成的逃逸氨與SO3反應(yīng)形成硫酸氫銨,易與煙氣中的飛灰粒子相結(jié)合,在換熱管上形成粘結(jié)性較強(qiáng)的融鹽狀的積灰結(jié)晶。可通過控制SCR脫硝過程氨逃逸量和煙氣中SO2氧化率的方法減少硫酸氫銨的生成量。可優(yōu)化SCR脫硝裝置入口導(dǎo)流葉片的類型、數(shù)量和位置,使入口煙氣流速、溫度和濃度均勻,同時調(diào)整加氨系統(tǒng),嚴(yán)控逃逸氨限值,使NH3混合均勻,減少氨逃逸量??烧{(diào)節(jié)控制煙氣溫度,合理選擇催化劑類型,很大限度降低SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率,以減少SO3與NH3反應(yīng)量,亦可降低硫酸氫銨的產(chǎn)生。針對鍋爐清灰系統(tǒng),采用過熱蒸汽吹灰、壓縮空氣吹灰、激波清灰等方式效果明顯。
針對設(shè)施運(yùn)行現(xiàn)狀,增加備用余熱鍋爐或者余熱管路,用于余熱鍋爐維護(hù)、清灰時切換,是短期內(nèi)解決問題的快捷方案。
玻璃熔窯煙氣具有溫度高,因生產(chǎn)換火在一定范圍內(nèi)溫度頻繁波動的特點(diǎn),布袋除塵器前一般布設(shè)煙氣冷卻系統(tǒng)。但煙塵顆粒較小且具有粘性,在一定溫度下易堵塞布袋除塵器,發(fā)生“糊袋”“板結(jié)”等現(xiàn)象,導(dǎo)致清灰困難。為使布袋除塵器正常運(yùn)行,煙氣溫度的控制至關(guān)重要。齊曉芳等提出,采用模糊控制策略對布袋除塵器煙氣進(jìn)行溫度控制,當(dāng)煙氣溫度瞬時過高時,可迅速打開混風(fēng)閥,使除塵器入口溫度保持在許可范圍內(nèi),有效維持布袋除塵效率。王仲等提出,通過袋式除塵器的管道阻力分析設(shè)計,購選適合的布袋除塵器也能達(dá)到較為理想的除塵效果。
選用耐高溫材料布袋,改善清灰方式,或者將布袋更換為濕式電除塵器是當(dāng)前為直接有效的解決途徑。
電除塵器內(nèi)部易出現(xiàn)較板短路問題,電場內(nèi)部易出現(xiàn)放電、閃絡(luò)等問題。主要較板長期高溫作用下容易發(fā)生變形,積灰粘附在較板上,導(dǎo)致較線與較板距離過近,則出現(xiàn)短路現(xiàn)象;而陰較絕緣距離、陽較板卡澀、防塵板結(jié)露積灰、陰較線斷線導(dǎo)致的較間距超標(biāo),是造成電壓閃絡(luò)的主要原因。
高溫電除塵在玻璃行業(yè)應(yīng)用時間較短,根據(jù)以上問題應(yīng)采取進(jìn)一步優(yōu)化電除塵器框架結(jié)構(gòu)減少高溫形變;降低電場風(fēng)速,減少二次揚(yáng)塵;陰陽較振打改為側(cè)部振打;采用“BS”型管狀芒刺線減少陰較線形變,合理控制振打速度減少因振打清灰引起的二次揚(yáng)塵等對策。高溫電除塵器技術(shù)應(yīng)用于玻璃熔窯煙氣,有待技術(shù)升級和改進(jìn)。
2024-10-22
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